水霧化制粉工藝是根據(jù)烘干機(jī)工作原理創(chuàng)新而成的,其生產(chǎn)過(guò)程是煤氣燒嘴由進(jìn)料口移動(dòng)至出料口的一個(gè)過(guò)程,整個(gè)過(guò)程縮短了原本的烘干工藝,而處理能力整體提升,改進(jìn)后降低了設(shè)備故障率,生產(chǎn)出的粉末烘干質(zhì)量更高,為公司贏得巨大的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)。
改造結(jié)束后,車間進(jìn)行了冷試車,烘干系統(tǒng)設(shè)備部分運(yùn)行正常。隨后車間把改造后的烘干機(jī)投入到生產(chǎn)中,經(jīng)過(guò)短時(shí)間的摸索和調(diào)整,操作工能夠熟練的操作設(shè)備,從實(shí)際生產(chǎn)情況看,改造后的設(shè)備比改造前有以下改進(jìn):
1.烘干機(jī)結(jié)構(gòu)形式得到了改進(jìn),設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定可靠,運(yùn)轉(zhuǎn)至今,霧化粉生產(chǎn)200多批,沒(méi)有出現(xiàn)任何設(shè)備故障;
2.簡(jiǎn)體縮短后,生產(chǎn)工能夠根據(jù)出料干濕程度和進(jìn)料口溫度及時(shí)調(diào)整火焰和烘干機(jī)轉(zhuǎn)速,更有利于生產(chǎn)控制;
3.烘干機(jī)加熱形式得到了改善,由火焰直接加熱改為熱風(fēng)加熱,烘干時(shí)粉末氧含量增高的問(wèn)題得到了控制;
4.改造后,由于優(yōu)化了烘干工藝,小時(shí)產(chǎn)量由6~8噸提升到14~16噸,徹底解決了烘干這一生產(chǎn)的瓶頸,整條生產(chǎn)線節(jié)奏明顯加快。
烘干機(jī)工作原理:http://www.hxjiqi.com/art/n149.html
烘干機(jī):http://www.hxjiqi.com/art/201082.htm